单机脉冲除尘器应用于库底收尘、是一种较新的收尘工艺,而且就单机除尘器本身来讲也是近几年新开发的设备。该厂在使用过程中针对单机除尘器出现的某些问题作了以下改进。
1、选择适宜的过滤风速:单机除尘器原设计过滤风速为2.0m/mm,使用过程中发现偏大,使得粉尘通过率增大,造成在清灰后风机再启动的几秒钟内有较多的细粉尘外逸。为此在单机除尘器风机进口增设了闸板,用以调节过滤风速。在满足扬尘点含尘气体被完全吸走的前提下,过滤风速约为0.7---0.9m/min。
2、选用适合的滤袋台料:原单机除尘器选用的729圆筒滤袋,使用中发现滤袋渗灰比较严重,为此改用了208涤纶绒布,效果很好,如果选用针刺毡、效果将佳。
3、增设排灰阀:原单机除尘器的积灰斗无锁风卸灰机构,这样如直接座落在皮带机密封罩上,积灰斗也就成了吸尘风道,不但造成联接管道的吸尘效果降低,还会造成收下的粉尘二次返流,为此在积灰斗下面设置了一排灰阀,使单机除尘器吸尘与排灰的功能得到了较好的发挥,提高了除尘器的收尘效率和使用寿命。
通过上述三项改进措施,单机除尘器除尘效果明显提高,经侧定除尘效率达99.6%,排放浓度为48mg/m3。
在使用过程中还发现下述几方面尚需改进,现提出供研究设计部门和生产厂家参考。
大中型炼铁高炉煤气袋式除尘的发展和除尘系统投运问题
(一)、大中型高炉煤气袋式除尘的发展
随着布袋除尘器相关技术的发展,不少国家都先后尝试采用布袋除尘器净伟高炉煤气。上个世纪的50年代,美国采用石棉和玻璃纤维除尘布袋过滤高炉煤气,高炉容积为1100m³,处理煤气量165000m³/h,工作温度达到350℃,50年代到70年代,西德德马克公司在常压高炉上大量使用了布袋除尘器,1981年,日本在德国帮助下,成功地把该技术应用到小仓铁厂1850m³高炉,从而使该技术得到飞跃发展并推广到4000m³高炉,滤料为耐热尼龙或玻璃纤维。1984年,我国太钢1200m³高炉从日本引进该技术后,国内有关专家在太钢考察、消化该技术,使我国大中型高炉布袋除尘器得到了较大发展。太钢1200m³、攀钢1350m³、武钢3200m³、首钢3座1000m³以上的高炉等都先后采用了布袋除尘器净化煤气,滤料用Nomex、玻璃纤维针刺毡,但大多都建有备用湿式除尘。通过采用无料钟、富氧大喷煤、高风温、高顶压、高冶炼强度等先进的炼铁技术,同时干法除尘系统中的关键工艺和设备的不断改进完善,在已有的干、湿两用高炉煤气除尘系统中,干法运行率逐年得到提高。如攀钢高炉干、湿两用工艺中,经干法除尘工艺改进后,干法运行率由投产初期的11.4%(98年),提高到95%,经济和社会效益也得到了明显提高。
2002年,国内第一家采用全干法除尘技术对大中型高炉煤气进行净化的研究试验在莱钢开展,随后这项技术在国内新建的大中型高炉中进行不断的尝试和探索。布袋除尘器的清灰方式为低压脉冲清灰,滤布为FMS,取消重力除尘器内直接喷雾降温而采用在炉顶打水降温并串联间接换热器,换热器降温采用冷风作为介质,换热器升温采用热风炉烟道废气作为介质。从工程实施及运行情况看,投资更省,运行顺利。
高炉煤气干法除尘技术是近十几年来兴起的高炉煤气净化技术,其主要依靠脉冲布袋除尘器对粉尘的过滤作用,来净化高炉煤气。
(二)、安钢高炉煤气袋式除尘系统投运后存在的问题
安钢炼铁厂6#高炉投产于1999年元月,有效容积为380m³,设计年平均利用系数2.5t/m³d,最大为2.8t/m³d,其煤气净化系统与其它5座300m³高炉湿法煤气除尘不同,它采用的是干法袋式除尘(BDC),是一项新的煤气净化工艺。与传统的湿法相比,不但节水、节电,更重要的是可大大提高净煤气质量,减少对环境的污染。
除尘器由十个箱体组成,采用两列式布置,过滤方式为下进气内滤式。设计有三种反吹方式:①加闭路反吹;②调压反吹;③放散净煤气反吹。反吹操作采用操作台手动和PLC自动控制阀门的动作来实现。
由于煤气干法除尘在安钢高炉上是首次尝试,因此,开始投运乃至较长的一段时间存在着较多问题,集中反映在以下两个方面:
1、除尘布袋损坏频繁
干法除尘投运初期,除尘布袋破损严重,几乎每周都要更换几条至几十条,从而造成大量的含尘煤气进入热风炉燃烧器,至使格子砖被堵,热风温度烧不上去。造成布袋损坏的原因有以下几个方面:(1)筒体内壁及花板设计不合理且施工质量差,筒体四周及荒煤气立管焊接部位毛刺没有打光,玻纤布袋在安装或反吹时造成划痕或摩擦。
(2)由于系统原因造成的十个筒体流量不均匀,个别筒体流量过大或过小。
(3)玻纤滤料不耐折,除尘布袋质量不好,其下部四周及边缝在反吹时容易撕裂,从而造成除尘布袋脱落。
(4)高炉实际产生煤气量大大高于设计值(目前高炉利用系数达到3.0t/m³d以上),通常为120000m³/h左右超过最大设计值20%。
(5)反吹操作不准确,无论是放净或调压反吹,十个筒体的压差都是依据装在总管的一个压差表,达到6kPa时反吹,误差较大。
(6)高炉顶温有时持续较长时间的高温或低温,且没有采取及时放散,造成除尘布袋烧坏。
2、卸灰系统不畅
系统投运最初的二个月,从上灰仓、上球阀、卸灰机、下球阀、卸灰机、埋刮板机,几乎每个环节都积灰、堵灰比较严重,而且往往由于堵灰、清灰,造成系统停运,其原因有以下几方面:
(1)高炉吃直供焦,焦碳水分控制偏大,荒煤气湿度大,造成除尘布袋板结,除尘灰粘结于灰仓壁下不去。
(2)高炉顶温控制不稳定,80℃以下能持续较长时间,且重力除尘器本体及煤气上升管、下降管、联接管没有保温措施,致使进入除尘器的荒煤气温度过低,除尘灰潮湿。
(3)设备间题即钢性给料机两端间隙大,易积灰滞死,无法转动。
(4)除尘器筒体保温效果差,蒸汽管道到处漏汽、滴水,且当时平均气温在10℃以下,除尘布袋易“结露”,灰尘湿度大。
(5)卸灰不按规程操作,不定时卸灰,有时开卸料器两台以上,下灰量大,造成埋刮板机压死,拉断链条。特别是2#中转爬坡埋刮板机,经常压死,无法输灰。
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